
北接杭州绕城高速公路,东邻104国道,浙江工业大学化工设备有限公司(下简称“化工设备厂”)就坐落于余杭区良渚镇热闹的潘塘村上。
这是一个只有12亩地、105个员工的小厂,却连续3年创造了年产值超过1个亿的“奇迹”,吸引了近10位来自全国各地的化工企业总经理、总工程师加入。5年来,化工设备厂已经向良渚镇政府缴纳税收4000多万,成为余杭区工业税收“大户”。
在化工设备厂的会议室里,“国家高新技术企业”、“浙江省高新技术企业”、“质量管理体系认证证书”、“特种设备制造许可证”、“特种设备型式试验证书”、“化工工程建设标准定点产品证书”,多项“实用新型专利证书”等荣誉称号的奖牌挂满了整整一面墙壁。
何正炎是公司的总经理,他对这面墙充满感情,因为其见证了化工设备厂如何由一个1979年建厂的传统化工设备企业,逐渐成长为循环发展、综合利用的高新技术企业的历程。化工设备厂的转型路也是我校转方式调结构大背景下的一个缩影。
“公司的转型还得从1997年说起。”那时候,何正炎刚到化工设备厂担任副厂长不久。改革开放之前,全国各地的大小化肥厂有2000余家,但年平均产量只有3000多吨。到上个世纪90年代,许多小化肥厂倒闭,只剩下200余家大中型化肥厂,而年平均产量却上升到30-50万吨。在这个形式下,何正炎敏锐地认识到,厂里正在做的弯管技术也需要“拓宽”,“大口径管道将是未来化工企业的最大需求”。传统弯管逐渐被新的市场需求所代替,小型弯管也渐趋饱和,要想在市场竞争中崭露头角,就必须增加产品的附加值,而这需要高新技术助力。于是,公司决定做ISO9000认证,成为行业内第一个拥有配管标准的企业。2001年,公司终于取得了“质量管理体系认证证书”,所生产的钢制无缝管件(A级)、钢板制对焊管件(B2)、紧固件(B级)、AX级金属垫片的制造,锻制管件(B级)、锻制法兰及管接头(B级)的机械加工均符合“GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准”。至此,化工设备厂获得了“正规军”的资格,开始大展手脚。
多年来,化工设备厂的弯管产品在业内树立了良好的口碑。作为化工行业的“龙头”企业鲁西化工集团、安徽昊源化工、河南心连心都成为了浙江工业大学化工设备有限公司的“大客户”。在为这些大型化工企业供货的过程中,何正炎发现,这些高端客户的需求往往更接近国际标准,对弯管技术的要求较高。
于是,公司增加设计力度,提出了新的管道标准———由原来生产壁厚28mm,外径159mm转为生产壁厚55mm,外径356mm的弯管,这一转变使得弯管的内径增加超过一倍,对钢管弯制后的内外侧壁的厚度、管道的椭圆度都提出了更高的要求。
为此,化工设备厂专门制定出新的配管标准,对动力设备进行升级,并请来专家参与爆破试验,最终拿出了精准无误的产品。2006年,鲁西化工投资10亿元建设当时全国最大的合成氨反应塔,用于制造年产30万吨合成氨,其中的弯管合同额1800万元全部由浙江工业大学化工设备有限公司提供。投入使用后,鲁西化工日生产合成氨1000吨,日利润100万,当月就产生了3000万的利润。“项目运作3个月,专业技术人员在山东全程跟踪服务、指导安装,同行们都喊‘吃不消’,但其实,我们每一个项目都是这样操作的。”何正炎介绍说。
尝到甜头的化工设备厂继续深入推进产品的转型升级。2012年,开始了尿素合成塔塔盘、蒸发冷凝器的生产。这两种产品的技术含量和附加值都比较高,在节能降耗上的效果十分显著,体现在经济效益上,“花100万元购买我们的产品,能为企业省下300万元的成本。”何正炎给记者算了笔账,“2012年,安徽昊源化工集团推掉了其他公司的订单,支付了100多万的违约金,转而购买我们的尿素合成塔塔盘。我们的产品投入使用后,使二氧化碳的转化率提高了2%,蒸汽消耗下降了5%。一年下来,企业节省了300万元。安徽昊源老总称赞,‘这笔生意很值得,好东西就要推广!’”。
何正炎认为,化工设备厂作为一个高新技术企业的成功之处在于,紧紧抓住了学校力促转方式调结构的机遇,大胆创新求发展,诚信经营赢市场。
“改进工艺,提高技术,高效节能,将是化工设备厂作为一个高新技术企业的不懈追求,这个脚步始终不会停下来。”对今后节能发展之路的前景,何正炎信心满怀。

