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抽油机冲次调整专用工具走俏采油站减轻员工劳动强度, 实现快捷安全施工

本报讯 (通讯员胡玉婷 张长安) 4月17日, 采油一厂 三转油站员工在调整 31-16井冲次时, 利用创新工具仅用36分钟就完成操作, 比从前节省了94分钟, 油井及早恢复生产, 为上产赢得了时间, 大家对王振东团队的创新成果 “抽油机冲次调整专用工具” 纷纷点赞。

调冲次是采油生产中经常进行的工作, 调冲次时要更换电机皮带轮, 皮带轮压盖螺丝经常锈死, 使用管钳、 大扳手等工具造成压盖螺丝损伤率达39%, 皮带轮也经常因锈蚀粘连不易拔出, 使用铜棒或大锤等工具敲击皮带轮不仅费时费力, 而且极易砸坏皮带轮, 据统计用这种方法取出皮带轮造成皮带轮报废率达到47%。所有这些都影响着原油生产的及时恢复。

针对这一问题, 州作业区员工王振东提出改进皮带轮拔出方式, 得到作业区的大力支持, 成立了以王振东为首的创新攻关小组, 小组成员经过勤奋摸索、 反复实践, 制作了用套筒改装的拆卸皮带轮专用工具, 用套筒的六角包住压盖螺丝, 用榔头砸加力杠, 能够很轻松地把皮带轮压盖螺丝拆卸下来。卸下压盖螺丝后, 用套筒顶住皮带轮, 用榔头砸套筒另一端, 把锈蚀粘连在轴上的皮带轮砸松动, 顺利取下。由于皮带轮和榔头中间隔着套筒, 套筒和皮带轮接触面大、 受力均匀、 不易损坏, 皮带轮松动后完好无损, 避免了砸坏皮带轮造成的损失。

通过这种拆卸工具拆卸压帽螺丝和皮带轮, 操作时间由原来的130分钟减少为36分钟,拆卸构件完好率100%,该项目在4月9日油田公司第二十次QC小组成果评比中获得一等奖。

抽油机冲次调整专用工具的使用, 减轻了员工的劳动强度, 实现快捷安全操作, 减少了停产时间。目前, 已在现场推广应用300套, 受到采油一线操作员工的广泛好评。